典型事故案例分析案例:TDI車間硝化裝置爆炸事故
典型事故案例分析
案例一TDI車間硝化裝置爆炸事故
1.事故概況
2007年5月11日13時28分,中國化工集團公司滄州大化TDI有限責任公司TDI車間硝化裝置發(fā)生爆炸事故,造成5人死亡,80人受傷,其中14人重傷,廠區(qū)內(nèi)供電系統(tǒng)嚴重損壞,附近村莊幾千名群眾疏散轉(zhuǎn)移。
2.事故單位基本情況
滄州大化TDI有限責任公司成立于1996年,現(xiàn)有職工1000人,1999年9月建成投產(chǎn)。該公司主要產(chǎn)品為甲苯二異氰酸酯(TDI),年生產(chǎn)能力2萬噸,2005年進行擴能改造,生產(chǎn)能力達到3萬噸/年。2007年4月,擴能項目通過滄州市發(fā)展改革委組織的竣工驗收。該企業(yè)于2005年6月依法取得安全生產(chǎn)許可證,2006年12月并人中國化工集團公司。
發(fā)生事故的TDI車間由硝化工段、氫化工段和光化工段三部分組成。硝化工段是在原料二甲苯中加入混硝酸和硫酸經(jīng)兩段硝化生成二硝基甲苯,二硝基甲苯與氫氣發(fā)生氫化反應生成甲苯二胺,甲苯二胺以鄰二氯苯作溶劑制成鄰苯二胺溶液,再與光氣進行光氣化反應生成最終產(chǎn)品甲苯二異氰酸酯(TDI)。
3.事故經(jīng)過
2007年5月10日16時許,由于蒸汽系統(tǒng)壓力不足,氫化和光氣化裝置相繼停車。20時許,硝化裝置由于二硝基甲苯儲罐液位過高而停車,由于甲苯供料管線手閥沒有關(guān)閉,調(diào)節(jié)閥內(nèi)漏,導致甲苯漏人硝化系統(tǒng)。22時許,氫化和光氣化裝置正常后,硝化裝置準備開車時發(fā)現(xiàn)硝化反應深度不夠,生成黑色的絡(luò)合物,遂采取酸置換操作。該處置過程持續(xù)到5月11日10時54分,歷時約12小時。此間,裝置出現(xiàn)明顯的異常現(xiàn)象:一是一硝基甲苯輸送泵多次跳車;二是一硝基甲苯儲槽溫度高(有關(guān)人員誤認為儀表不準)。期間,由于二硝基甲苯儲罐液位降低,導致氫化裝置兩次降負荷。
5月11日10時54分,硝化裝置開車,負荷逐漸提到42%。13時02分,廠區(qū)消防隊接到報警:一硝基甲苯輸送泵出口管線著火,13時07分廠內(nèi)消防車到達現(xiàn)場,與現(xiàn)場人員一起將火迅速撲滅。13時08分系統(tǒng)停止投料,現(xiàn)場開始準備排料。13時27分,一硝化系統(tǒng)中的靜態(tài)分離器、一硝基甲苯儲槽和廢酸罐發(fā)生爆炸,并引發(fā)甲苯儲罐起火爆炸,
4.事故原因
(1)事故直接原因。
這次爆炸事故的直接原因是一硝化系統(tǒng)在處理系統(tǒng)異常時,酸置換操作使系統(tǒng)硝酸過量,甲苯投料后,導致一硝化系統(tǒng)發(fā)生過硝化反應,生成本應在二硝化系統(tǒng)生成的二硝基甲苯和不應產(chǎn)生的三硝基甲苯(TNT)。因一硝化靜態(tài)分離器內(nèi)無降溫功能,過硝化反應放出大量的熱無法移出,靜態(tài)分離器溫度升高后,失去正常的分離作用,有機相和無機相發(fā)生混料;炝狭魅胍幌趸妆絻Σ酆蛷U酸儲罐,并在此繼續(xù)反應,致使一硝化靜態(tài)分離器和一硝基甲苯儲槽溫度快速上升,硝化物在高溫下發(fā)生爆炸。
(2)事故間接原因。
①生產(chǎn)、技術(shù)管理混亂,工藝參數(shù)控制不嚴,異常工況處理時沒有嚴格執(zhí)行工藝操作規(guī)程;生產(chǎn)裝置長時間處于異常狀態(tài)、工藝參數(shù)出現(xiàn)明顯異常的情況下,未能及時采取正確的技術(shù)措施,致事故發(fā)生。
②人員技術(shù)培訓不夠,技術(shù)人員不能對裝置的異,F(xiàn)象綜合分析,作出正確的判斷;操作人員對異常工況處理缺乏經(jīng)驗。
③這次事故還暴露出工廠布局不合理,消防水泵設(shè)計不合理等問題。